
繼2021年8月自主創(chuàng)新的Φ5.0規(guī)格盤絲產(chǎn)品軋制成功后,3月31日,福建青拓實業(yè)股份有限公司高線部積極作為,Φ4.5規(guī)格在2#高線一次性軋制成功。
根據(jù)軋制Φ5.0的經(jīng)驗,要想在不添加雙模塊設(shè)備的情況下設(shè)計出完美的孔型,需要設(shè)計者熟知現(xiàn)有設(shè)備的性能參數(shù),并考慮諸多現(xiàn)場實際環(huán)境的影響因素(如:設(shè)備彈跳、軋制速率、鋼的熱膨脹系數(shù)等),必須對日常環(huán)境參數(shù)進行收集,分析提取有效經(jīng)驗數(shù)據(jù),依據(jù)各項經(jīng)驗數(shù)據(jù)最終精準(zhǔn)地計算出各機架的孔型尺寸參數(shù)。此外,軋制規(guī)格越小,鋼在高溫狀態(tài)下軋制抗拉低、料型軟,頭部料型大,則在精軋機堆鋼導(dǎo)槽堆鋼幾率將增大。經(jīng)綜合研判,軋制Φ4.5規(guī)格需要軋制中心線比Φ5.0要求更高、料型更軟,故軋鋼在實際軋制過程中需要校準(zhǔn)出更加精準(zhǔn)的軋制中心線,同時調(diào)整好各機架料型,并需要對精軋機、夾送輥、吐絲機設(shè)備的超前參數(shù)進行精準(zhǔn)把控。

面臨以上難題,公司副總經(jīng)理袁少平進行明確分工,一方面親自帶領(lǐng)工藝科進行孔型設(shè)計計算,要求生產(chǎn)準(zhǔn)備車間快速響應(yīng),做好相關(guān)準(zhǔn)備工作;另一方面要求軋鋼車間在軋制前做好一貫制落實工作,對可能出現(xiàn)的突發(fā)問題點進行提前預(yù)判和管控。
經(jīng)過團隊近一個月的努力,公司順利完成各項準(zhǔn)備工作。3月31日,Φ4.5規(guī)格在2#高線一次性軋制成功,軋制成材率達96.35%。根據(jù)軋制計劃預(yù)排酸洗質(zhì)量結(jié)果來看,黑絲檢驗一級品率高達99%,酸洗白絲除調(diào)試產(chǎn)生的2.5件翹皮折疊線縫不良品外,其余均是一級品,軋制白絲一級品率達到96.82%,同時軋制尺寸不圓度精度15絲以內(nèi)占比60%,20絲以內(nèi)占比99%,后續(xù)軋制尺寸精度目標(biāo)15絲以內(nèi)可控制在90%以上。
Φ4.5規(guī)格軋制的成功,再次證明公司的發(fā)展離不開自主創(chuàng)新。憑借青山人勇攀高峰的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)造的精神,公司的工藝將精益求精,設(shè)備將更加精準(zhǔn)優(yōu)化,員工技能將日臻成熟。今后,公司將繼續(xù)攻堅克難,堅定不移地擴產(chǎn)量、提質(zhì)量、降成本,創(chuàng)新增優(yōu),為打造青山的優(yōu)質(zhì)品牌和提升市場競爭力永不止步。
據(jù)悉,公司高線部經(jīng)過對下游客戶多次的走訪調(diào)研,了解到客戶常用的Φ5.5盤絲需要經(jīng)多次拉拔后才能用于后期的彈簧線制作以及精線拉絲,公司即向客戶提供公司生產(chǎn)的φ5.0產(chǎn)品,經(jīng)客戶試用,反饋良好,由此產(chǎn)生進一步拓展采購φ4.5產(chǎn)品的需求。公司抓住契機,一方面為了滿足客戶需求,減少拉拔次數(shù),節(jié)省客戶加工成本;另一方面可以挖掘自身設(shè)備最大潛能,增加產(chǎn)品銷售量,提升公司競爭力,所以今年3月,由袁少平主導(dǎo),開始推進Φ4.5規(guī)格盤絲產(chǎn)品的研發(fā)。